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新聞詳情

大型催化裂化裝置煙機入口蝶閥故障分析

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大型催化裂化裝置主風(fēng)機組采用電機和煙機聯(lián)合驅動(dòng)的三機組配置形式,煙機在裝置節能降耗和能量回收方面發(fā)揮著(zhù)舉足輕重的作用,煙機入口高溫蝶閥是催化裂化裝置能量回收機組的關(guān)鍵設備,對再生器壓力控制、保護煙機發(fā)揮著(zhù)至關(guān)重要作用,因而,煙機入口高溫蝶閥在正常工況下要求具備靈敏、可靠,事故狀態(tài)
下快速關(guān)斷的特點(diǎn)。
1 煙機入口蝶閥介紹
煙機入口蝶閥由液壓執行機構HA、三偏心蝶閥、液壓動(dòng)力單元HPU、液壓控制單元HCU和電氣控制單元ECU組成,具有調節、速關(guān)、鎖位和手動(dòng)操作功能。煙機蝶閥液壓油路按照功能可分為以下5部分:系統油路:主要由液壓油泵、雙聯(lián)過(guò)濾器、卸荷閥(395A/474B)和多組蓄能器組成,其功能主要建立工作油壓并保障液壓系統工作油壓壓力穩定在140bar~180bar之間,本液壓系統液壓油泵設定為單泵連續運行工作模式,可手動(dòng)或自動(dòng)切換。調節油路:電氣控制單、元ECU接收控制室發(fā)出的控制信號和閥位反饋信號,發(fā)出PWM信號驅動(dòng)比例閥(584),比例閥可按輸入信號連續地、按比例地對液壓油壓力、流量或方向進(jìn)行遠距離控制 [1] ,從而控制液壓油進(jìn)入執行機構油缸的方向和壓力,調節蝶閥的開(kāi)度。

速關(guān)油路:主要由速關(guān)電磁閥(424A/B)和插裝閥(537)組成,緊急情況下速關(guān)電磁閥(424A/B)失電通過(guò) 插裝閥(537)快速釋放執行機構油缸油壓,蝶閥在彈簧作用下快速關(guān)閉,為避免速關(guān)電磁閥在失電情況下不動(dòng)作,采用兩個(gè)冗余速關(guān)電磁閥配置,油路設計成任一個(gè)速關(guān)電磁閥失電動(dòng)作均可快速泄放執行機構油缸油壓。鎖位油路:主要由鎖位電磁閥(474A/399)和液控換向閥(412)組成,在執行機構電氣控制單元ECU檢測到故障的情況下,切斷執行機構油缸進(jìn)油和出油通道,使閥門(mén)保持當前閥位。手動(dòng)液壓油路:主要由手動(dòng)泵組成,在調節油路故障的情況下手動(dòng)開(kāi)、關(guān)閥門(mén),可通過(guò)手動(dòng)換向閥460A選擇手動(dòng)和自動(dòng)液壓油路控制。
2 故障現象
裝置正常生產(chǎn)中,煙機入口高溫切斷蝶閥突然出現一個(gè)綜合報警,隨后煙機蝶閥閥位在3min左右時(shí)間由全開(kāi)變換到全關(guān)。經(jīng)現場(chǎng)檢查確認:閥門(mén)全關(guān),系統油壓降至0bar;蓄能器油壓完全泄放到大油箱,油箱液位上漲;系統油壓低報警燈亮;油泵電源指示正常,兩臺油泵均停運,油泵運行選擇開(kāi)關(guān)指向PUMP1,且PUMP2故障燈亮,PUMP1故障燈不亮。
3 初步故障分析
大型催化裂化裝置煙機入口高溫切斷閥在裝置異常狀態(tài)下要確??焖訇P(guān)閉,因而切斷閥執行機構采用單作用彈簧復位工作方式,從現場(chǎng)情況分析,切斷閥關(guān)閉因油壓下降回零引起,但以下幾點(diǎn)存在疑問(wèn):
1)系統動(dòng)力油壓下降、回零原因。

2)切斷閥鎖位功能失效原因。
3)導致兩臺液壓油泵停運原因。
4)油泵選擇開(kāi)關(guān)指向PUMP1、PUMP1故障燈不亮,而PUMP2故障燈亮。
5)現場(chǎng)重新啟油泵建立油壓,油壓為何建立一切正常
6)引起這一系列現象的主導原因。
4 思路及現場(chǎng)測試
對于上述疑問(wèn)需要確定主導原因,現象中非常引人注意的是兩臺動(dòng)力油泵均停運,若油泵無(wú)法持續運行建立油壓,是極可能引起油壓下降,從而導致切斷閥動(dòng)作,首先從油泵停運尋找突破。
上述故障和報警記錄依據時(shí)間順序可得到以下信息:PUMP1因“MAX TIME”報警停運后切換至PUMP2,51min后PUMP2也因“MAX TIME”停運,當系統油壓出現“LOW OIL PRESSURE”報警后鎖位功能觸發(fā)。
鎖位功能觸發(fā)后蝶閥應保持當前閥位,但閥門(mén)仍然在3min多的時(shí)間全關(guān),由此可得出造成油泵停運的直接原因為“MAX TIME”報警。兩臺油泵均出現“MAX TIME”報警時(shí),則兩臺油泵均停止運行 [2] ,控制系統油泵組態(tài)參數“MAXTIME TOPRESSURE”中組態(tài)時(shí)間為4min,即油泵在4min內油壓未能升壓至180bar,則該油泵停運,切換到備用泵運行,同時(shí)該油泵對于故障指示燈亮;現場(chǎng)反復模擬測試,可驗證得出:
1)故障當天PUMP1運行,16:55分系統油壓不滿(mǎn)足升壓要求,控制器發(fā)出信號切換至PUMP2運行,此時(shí)PUMP1故障燈亮。
2)切換后,PUMP2運行系統升壓正常至180bar以上,則PUMP1故障燈滅;PUMP2正常運行51min后,系統油壓再次不滿(mǎn)足要求,PUMP2停運,PUMP2故障燈亮;控制系統并不再切換回PUMP1,兩臺泵均停運。由此,可確認現場(chǎng)油泵停運原因及油泵故障燈狀態(tài),同時(shí)也確定油泵停運并不是煙機入口切斷閥一系列現象的主導原因,導致油泵出現“MAX TIME”,報警方為主導原因。隨后將工作重點(diǎn)轉向查找引起油壓無(wú)法升到正常值的原因上。經(jīng)對油路和組態(tài)參數進(jìn)行分析,系統油路油壓穩定是通過(guò)油泵、壓力變送器267A和卸荷閥474B來(lái)實(shí)現的,與閥門(mén)的鎖位和速關(guān)狀態(tài)無(wú)關(guān),由于該系統油泵
設定為連續運行,三者動(dòng)作邏輯為

① 當系統油壓P 油 <140bar時(shí),474B失電,油泵給切斷閥油路升壓。
② 當系統油壓P 油 >180bar時(shí),474B得電,油泵出口全部回流。
③ 當系統油壓140bar<P 油 <180bar時(shí),474B得失電狀態(tài)保持。
④ 當油泵切換時(shí),474B會(huì )先強制帶電5s,之后恢復正常得失電狀態(tài)。
根據上述三者動(dòng)作邏輯及系統報警和事件記錄提出一種假設:當系統油壓由于正常泄漏量造成P 油 <140bar時(shí),卸荷閥474B失電,油泵出口液壓油回油通道應關(guān)斷,但由于卸荷閥回油通道或其他液壓元件存在較嚴重的泄露量,油泵無(wú)法給切斷閥油路正常升壓,在規定的4min內油壓沒(méi)有達到180bar,于是出現“MAX TIME PUMP1”報警,切換到PUMP2;PUMP2正常運行51min后,因類(lèi)似的原因,PUMP2出現“MAX TIME PUMP2”報警。
按照上述假設,對現場(chǎng)逐個(gè)油路元件進(jìn)行拆解,臨時(shí)改造油路管線(xiàn)對油路分段進(jìn)行沖洗,發(fā)現下列情況:
◇ 系統油路中差壓開(kāi)關(guān)523拆除后,發(fā)現密封圈破碎,金屬過(guò)濾網(wǎng)損壞嚴重,且碎屑無(wú)法還原成整體,有部分碎屑進(jìn)入油路。
◇ 控制油路鎖位功能的液壓電磁閥474A存在卡澀現象,不能有效控制液控換向閥412切斷油路。
◇ 油箱中發(fā)現明顯橡膠和金屬碎屑,與差壓開(kāi)關(guān)523損壞部分材質(zhì)一致。
5 結論
通過(guò)以上情況可以得出,切斷閥兩臺油泵升壓故障并停泵及蝶閥觸發(fā)鎖位,但沒(méi)有鎖住閥位原因為:切斷閥壓差開(kāi)關(guān)523密封圈及金屬濾網(wǎng)破損,破損的碎屑進(jìn)入油路后導致474B卸荷電磁閥在失電情況下不能正常關(guān)閉回油油路,PUMP1“MAX TIME PUMP1”報警,停PUMP1且PUMP1故障燈亮,切換到PUMP 2;在PUMP 2啟動(dòng)前,474B卸荷電磁閥在電氣控制單元ECU控制下先強制帶電5s,此期間PUMP 2啟動(dòng)運行,在卸荷閥474B帶電時(shí),碎屑通過(guò)卸荷閥被液壓油帶回到油箱,系統油壓在建立正常,PUMP1故障燈滅;PUMP2運行51min后,474B卸荷電磁閥又出現不能正常關(guān)閉狀況,導致PUMP2升壓故障,出現“MAX TIME PUMP2”報警,停PUMP2且PUMP2故障燈亮,此時(shí)兩臺油泵均處于停止狀態(tài);當油壓下降到130 bar時(shí),系統發(fā)出鎖位指令,引起鎖位閥474A和399失電動(dòng)作,由于474A不能有效切換油路,導致液控換向閥412不能正常切斷油路。在此狀況下,執行機構液壓缸內液壓油在彈簧壓迫下,在大約3min時(shí)間從比例閥通道和差壓開(kāi)關(guān)密封破損處回到油缸,引起了閥門(mén)不能鎖位,切斷閥關(guān)