產品分類
  • 上海自動化儀表一廠
    壓力變送器
    差壓變送器
    微差壓變送器
    精小型壓力變送器
    擴散硅壓力變送器
    單法蘭壓力變送器
    雙法蘭液位變送器
    節(jié)流裝置
  • 上海自動化儀表三廠
    熱電偶
    熱電阻
    端面熱電阻
    耐磨耐腐熱電偶
    電廠電站熱電偶
    耐磨耐腐熱電阻
    雙金屬溫度計
    一體化溫度變送器
    非接觸式溫度儀表
    儀表套管
    防爆熱電阻
    防爆熱電偶
    裝配式熱電偶
    法蘭式電熱偶
    鎧裝熱電阻
  • 上海自動化儀表四廠
    普通壓力表
    不銹鋼壓力表
    電接點壓力表
    特種壓力表
    雙針雙管壓力表
    精密壓力表
    隔膜壓力表
    膜片壓力表
    壓力表校驗器
    活塞壓力計
    數字壓力表
    電感壓力變送器
  • 上海自動化儀表五廠
    翻板液位計
    物位計
    浮筒液位送器
    液位控制器
    壓力表
    張力計
  • 上海自動化儀表六廠
  • 上海自動化儀表七廠
    閘閥
    截止閥
    止回閥
    球閥
    蝶閥
    安全閥
    調節(jié)閥
    電動閥門
    氣動閥門
    電磁閥
    旋塞閥
    減壓閥
    疏水閥
    水力控制閥
    針型閥
    襯氟閥門
    襯膠閥門
    銅閥門
    真空閥門
    排泥閥,排污閥
    排氣閥
    過濾器
    氨用低溫閥門
    氧氣閥門
  • 上海自動化儀表九廠
    電磁流量計
    渦街流量計
    渦輪流量計
    金屬管浮子流量計
    刮板流量計
    流量計附件
    腰輪流量計
  • 上海自動化儀表十一廠
    電動執(zhí)行機構
    執(zhí)行機構配件
    雙波紋管差壓計
  • 上海大華儀表廠
    XMT數顯調節(jié)儀
    中圓圖平衡記錄儀
    大圓圖自動平衡記錄儀
    XWF中長圖記錄儀
    EL小長圖記錄儀
    EH中長圖記錄儀
    記錄儀配件
    無紙記錄儀
    熱量顯示儀
  • 上海遠東儀表廠
    壓力控制器
    差壓控制器
    高壓控制器
    流量控制器
    微壓/微差壓控制器
    溫度控制器
    浮球液位控制器
  • 上海轉速表廠
    標準轉速發(fā)生裝置
    轉速傳感器
    轉速表
    轉速數字顯示儀
    轉速記錄儀
    接近開關
    轉換器
    轉速變送器
    手持式離心轉速表
    手持式離心轉速表
  • 上海自動化儀表有限公司
    調節(jié)控制器
    壓力變送器
    智能數顯儀
    蝶閥
    孔板流量計
  • 電感壓力變送器
  • 單/雙法蘭差壓(液位)變送器
新聞詳情

礦井瓦斯抽采計量孔板流量計安裝使用以及誤差分析

來源:上海自儀公司作者:上海自儀公司網址:http://www.soleader.cn

瓦斯抽采計量為煤礦采掘工作面抽采效果分析和瓦斯抽采達標評判提供基礎數據, 采用合適的流量計量工具能夠起到事半功倍的效果。上海自儀公司孔板流量計以操作簡易、計量準確的優(yōu)點被廣泛應用于礦井瓦斯抽采計量工作。受瓦斯抽采管路中惡劣的計量環(huán)境及其他因素影響, 孔板流量計在使用過程會出現數據波動, 存在計量誤差的問題。結合孔板流量計計量的方法和步驟, 對誤差來源深入分析研究, 得出安裝、流體雜質阻塞、附屬物選擇、人工操作等方面造成的流量計量誤差原因, 采取有針對性的措施以減少系統(tǒng)、環(huán)境和人為誤差影響。瓦斯抽采計量誤差的減少和消除,有效提高了瓦斯抽采計量的準確性, 是提高災害防治效果和效益的重要手段, 是安全生產的重要保證。


0 引言

瓦斯抽采工作是一項環(huán)節(jié)精細、工序復雜的系統(tǒng)工程, 在整個工藝流程中出現任何細小差錯, 都將造成前功盡棄,抽采零效果。抽采流量計量是瓦斯抽采的一個關鍵環(huán)節(jié), 是衡量抽采鉆孔施工、封孔質量的重要標準。鄭煤集團楊河煤業(yè)的瓦斯抽采系統(tǒng)干、支管路均采用孔板流量計計量管道氣體流量, 孔板流量計具有結構簡單、維修方便、性能穩(wěn)定、使用可靠的特點, 被廣泛應用于煤礦瓦斯抽采計量工作。標準孔板流量計被廣泛應用于天然氣貿易計算, 占天然氣貿易計量的50%左右。其原因在于標準孔板流量計的結構簡單, 操作方便、技術成熟、性能穩(wěn)定且無需標定。這些優(yōu)點使得標準孔板流量計在燃氣管道的計量中被大量使用。


從20世紀30年代開始, 美國進行了長達10余年研究, 研究的項目高達14項, 主要針對氣體流量測量的孔板流量計的各種問題, 如:制造安裝問題和使用問題等, 開展了試驗研究并獲取了大量的數據資料。20世紀80~90年代, 歐美等國家均對孔板流量計展開了大規(guī)模試驗, 對其進行研究。這些試驗的目的均為修正孔板流出因素的數據庫, 是孔板流出系數公式的基礎。陳家慶等曾通過在標準孔板流量計中引入數值模擬, 將孔板流量計模擬成三維的空間模型, 通過流場分析了流量變化對流出系數的影響, 然后再將其與經驗公式得出的流出系數值相比較得出流量變化對流量計量精度的影響程度。他們研究出的CFD數值模擬提高了孔板流量計計量的精確度。標準孔板流量計屬于差壓式流量計的1種, 根據現場條件和它的工作原理, 可以知道流量的大小與流體流經孔板前后的壓差有關。影響瓦斯抽采流量計量的因素有很多, 孔板自身的因素、流量變化、雷諾數、安裝位置、觀測方法等, 這些有系統(tǒng)誤差也有人為誤差, 剖析誤差的來源, 采取措施減小或消除誤差對瓦斯抽采流量計量是十分必要的。


1 孔板流量計計量原理


孔板流量計為差壓式流量計, 該流量計是以伯努利方程和流動連續(xù)性方程為原理, 當被測介質流經節(jié)流件時, 在其兩側產生差壓, 差壓與流量有對應關系, 因此通過測量差壓的方法, 就可以測得工況流量[12-21]。孔板流量計是在流體經過的管道內安裝節(jié)流裝置, 即孔板。節(jié)流件造成其前后局部收縮, 流速增加, 在其上、下側產生了壓力降, 即壓差,流體流動的流量越大, 在節(jié)流件前后產生的壓力差就越大, 通過節(jié)流件 (孔板) 前后的壓力降計算流體流量的裝置。



2 孔板瓦斯流量計的安裝要求

孔板前后管件必須平直, 其中孔板前10D, 后5D, 其中D為管道的直徑。管道內孔板前后不得有積水, 積渣和雜物等。與孔板連接的管道必須平直, 防止漏氣的橡膠墊不得偏離管道內徑, 以防止流體在經過孔板前改變其原來的層流狀態(tài)??装宀灰税惭b在傾斜巷道中, 也不可安裝在巷道低洼處或靠近龍門處, 即便該段巷道為平直巷道。在孔板安裝段前宜安裝放水除雜裝置, 以減少或降低水或雜物等對孔板的影響。


3 孔板流量計誤差來源分析

3.1 孔板選取及安裝影響因素

孔板流量計的選用規(guī)格應與可能通過該孔板處的流量應當相適應, 若孔板流量計選型不當, 過大或過小均可導致測試結果失真??装逑禂颠x取不當也能造成計量結果偏差較大。另外, 孔板方向安裝錯誤也能夠導致無法計量。


3.2 孔板處積水、積渣影響因素

(1) 孔板處產生積水的原因分析。有煤層內含水、煤層內縫隙與其他各種水源相連、煤層注水或人工放水不徹底、自動放水器失靈等, 抽采管道內會產生一定積水, 進而導致測試濃度降低。多次試驗表明, 當孔板與抽采箱、集抽器直接相連時, 水對測試結果的影響在10%~40%;在主管路、分支管路的孔板中, 水對測試結果的影響在5%~20%。


(2) 孔板處產生積渣的原因分析。鉆孔施工完成后初期抽采時, 一般由于孔內的煤巖粉清除不干凈、正常抽采時期煤層受外界擾動或自身不同程度的埸孔等會將部分煤巖粉抽入抽采管道內, 管道內的煤巖粉和積水混合在一起在經過孔板時受阻而逐步沉積在孔板處??装逄幍姆e水、積渣使孔板的有效截面變小, 從而使流體在經過孔板處之前流速已經呈線性增加, 即孔板的有效作用降低壓力差絕對值降低, 即測量結果會比實際值偏小。


(3) 孔板前后雜物影響原因分析。人員在安裝抽采管道時常常由于趕工期或粗心大意, 未將管道內的雜物, 如煤巖塊等清理干凈, 雜物在負壓的作用下通過孔板時受孔板阻擋而沉積在孔板處, 此時孔板的同心圓的面積減小, 從而使流經孔板的流體流速增大, 壓力差絕對值增大, 導致測量結果比實際結果偏大。


3.3 旁通管控制閥門影響因素

正常情況下孔板流量計的旁通閥門處于常開狀態(tài), 只有在測量時才關閉。由于閥門本身質量問題或頻繁開關導致閥門失靈或關不嚴。此時多數流體經過孔板而一部分流體則經過旁通管控制閥門直接繞過孔板, 即通過孔板的有效流體流量減少, 導致測量結果偏小。


3.4 連接膠管微漏氣影響因素

連接測試孔和U型壓差計玻璃管的橡膠管存在人體察覺不到的微量漏氣, 究其原因: (1) 橡膠管選材不當。常用的孔板測試孔有外徑為2 mm和外徑為4 mm的2種, U型壓差計測試孔外徑為4 mm。配套橡膠管材質和彈性不同, 造成橡膠管兩端的連接部位存在人體察覺不到的輕微漏氣, 造成測試結果偏小。 (2) 橡膠管老化, 長期未更換。橡膠管長期使用, 受井下環(huán)境 (溫度、濕度等) 影響會產生龜裂、腐化、硬度增強而彈性下降等現象。此時會產生人體察覺不到的輕微漏氣, 導致測量結果比實際值偏小。 (3) 測試孔受損。受井下條件限制、搬運孔板時損壞或維護不到位等情況,導致測試孔脫焊、變形等, 此時連接橡膠管時亦產生漏氣, 從而導致測試結果偏小。經現場多次試驗, 微量漏氣影響測量結果比真值偏小5%~10%。


4 減小及消除誤差的措施

在孔板流量計使用過程中要規(guī)范各項操作, 選取與抽采流量相匹配的流量計, 消除孔板選取及安裝影響因素??装灏惭b后要定期維護、保養(yǎng), 上海自儀公司在抽采系統(tǒng)的合適位置加裝除渣放水器, 定期除渣放水, 安排專業(yè)人員清除孔板前后的積水、積渣, 避免孔板前后的積水、積渣影響流量計量精度。在旁通管控制閥門使用過程中要注意閥門的靈活程度及開閉情況, 發(fā)現控制閥門閉合不嚴或存在故障要及時更換, 另外采用電磁自控閥門也能夠消除此類誤差。操作人員要選取合適的橡膠管, 消除橡膠管與U型壓差計玻璃管之間的漏氣現象。上海自儀公司在操作人員測試過程中要觀察橡膠管的使用情況,若發(fā)現老化、龜裂等現象, 要及時更換橡膠管。再者, 在流量計使用過程中應重視操作人員的業(yè)務素質培訓, 增強測試人員的觀察分析能力, 對瓦斯抽采系統(tǒng)特別是與計量相關的各種裝置或配件進行巡查, 發(fā)現問題及時處理或更換, 確保在抽采計量中測試的結果真實可靠。